豆制品廢水處理工程實例
某食品有限責任公司在生產(chǎn)豆制品過程中排放大量高濃度有機廢水。該企業(yè)現(xiàn)建有一套廢水處理系統(tǒng),能處理不少的廢水,由于企業(yè)擴大生產(chǎn),導致廢水量劇增,且有機物濃度增高,現(xiàn)有處理系統(tǒng)已不能滿足廢水處理量的需求。為此,該企業(yè)決定對現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)能力提高。在利用好現(xiàn)有好氧處理系統(tǒng)條件下,使處理出水達到地方水污染物排放標準中的二級限值要求。工程位于生產(chǎn)區(qū)東南角,廢水由西側(cè)進入集水井,處理后出水由曝氣池西側(cè)經(jīng)出水計量槽排入廠區(qū)外排管道。
該廠的豆制品生產(chǎn)過程產(chǎn)生的主要廢水來自于浸泡大豆的廢水(泡豆子)、壓榨豆腐產(chǎn)生的黃漿水以及生產(chǎn)車間的設(shè)備、地面沖洗廢水。這類廢水含有大分子蛋白、小分子寡糖、有機酸、色素類物質(zhì)和鹽類等,有機物占93%以上,可生化性極好,因而極易腐敗,是一種典型的高濃度有機廢水。根據(jù)當?shù)丨h(huán)保部門的要求,廢水處理后執(zhí)行地方標準中的二級限值。
根據(jù)豆制品廢水的特點,有機物和懸浮物是本工程廢水處理的重點。根據(jù)該廠的實際情況,未將高濃度廢水和清洗水分別進行有效的收集,因此將所有的廢水混合進行處理。該廠已有一座小型廢水處理站,采用厭氧+好氧SBR的處理工藝,初期運行良好,但由于操作煩瑣,水量、水質(zhì)變化大,造成運行困難,出水不達標。針對以上問題,以及規(guī)劃用地的限制,設(shè)計中遵循新建與改造相結(jié)合、減少投資,簡化運行管理的原則,廢水處理主體工藝采用混凝氣浮+帶生物選擇的傳統(tǒng)活性污泥法,污泥處置采用水解酸化+厭氧消化工藝。經(jīng)過工程實際運行表明,本工藝占地節(jié)省,解決了存在的問題,運行穩(wěn)定性提高,運行費用大幅度下降,處理效果良好,出水水質(zhì)優(yōu)良。
本工程的主要處理工藝流程可分為三部分:廢水物化及生物處理部分、廢水深度處理部分以及污泥處理部分。主要設(shè)計有:集水井、格柵、水力篩、調(diào)節(jié)池、絮凝反應(yīng)池、氣浮池、活性污泥池、二沉池、后氣浮、污泥厭氧消化池、污泥濃縮池、鼓風機房、脫水機房、其他附屬建筑物。
運行之后看出,出水水質(zhì)明顯由于設(shè)計值,水質(zhì)良好。本工藝對原有建筑物充分利用,優(yōu)化設(shè)計工藝路線,節(jié)省了基建投資。PLC自動控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)置使得運行管理穩(wěn)定、簡便,降低了勞動強度,又能使處理工藝控制在最優(yōu)條件。厭氧消化使污泥得到大幅度減量化,且能回收能源,減少了運行費用。